全國高分子脫硝13011999801
優化運行,控制噴氨量
1.運行中定期對脫硝噴氣隔珊開度進行修正,適當調整各個噴氣格柵的供氨量大小,保證脫硝反應良好。
2.利用檢修機會對燃燒器進行改造,使用低氮型燃燒器,并定期檢查并做燃燒器調整試驗,控制燃燒生成的氮氧化物,對有效降低氨氣量很有幫助。
3.二次風調整。運行中對燃燒器二次風及燃盡風進行調整,在風量允許的條件下盡量關小二次風擋板開度至50%左右,開大上層二次風開度,使燃料分級燃燒,降低了燃燒溫度,且燃燒都在還原性氣氛中燃燒,生成的氮氧化物偏低,燃盡風處于較大開度,使燃燒能夠完全燃燒,這樣就降低脫硝入口氮氧化物。 4.精心調整,控制脫硝效率在70%左右。效率過高在負荷擺動時容易使氮氧化物超標,環保方面壓力挺大,效率過低則噴入的氨氣過多,造成不僅僅浪費,更是有安全隱患。
5.控制排煙溫度。排煙溫度不能過低,否則使催化劑催化效果變差,氨氣噴入量增加,而噴氨效果不明顯;排煙溫度過高,則催化劑失效,噴氨量急劇增加,噴氨效果還不明顯,催化劑永久失效后對噴氨量的影響更大,長期有影響。
6.引進燃燒優化系統。本廠7號機組18年12月引入了燃燒優化系統,利用系統優化來自動控制二次風壓,二次風、燃盡風風門開度,從而控制脫硝入口氮氧化物排放,在脫硝效率不變情況下,自然減少了噴氨量,達到了較好的效果。